精益改善,我們從未止步

      網友投稿 884 2025-03-31

      一道必須完成的軍令

      2017年第一季度,受產能波動等綜合因素的影響,制造部生產效率改善達成數為負值,指標一片飄紅,與公司要求的年度改進XX%以上的目標相差甚遠。

      制造部生產效率的改進不僅來自于自身成本效率的壓力,更重要的是要在不增加人、不增加場地、不增加設備的前提下,完成生產交付任務。這樣核算下來,就必須要在二季度達成所有效率提升目標,并且每月保持不低于40%的改善幅度,才能彌補一季度效率損失。此時,制造部也發出要求,除了管理改進,要聚焦在精益改善上發力,消除一切不增值的浪費,把業務做得簡單化、標準化、防呆化。

      HPS(華為生產系統)團隊領受了這一道必須完成的“軍令”。

      “改善”是基于精益思想,把事情往好的方向修正或調整的過程,簡單來說就是改變原有做法使情況變得更好。面對產品繁雜、時間急迫、突破性目標的約束,我們很清楚單打獨斗是不可能完成任務的,得把所有相關部門卷進來,形成合力。第二天,我們牽頭,聯合車間、NPI(新產品導入)、工程、質量、調度,分別針對固網、IT產品等主流、量大的產品、耗人產品、效率低的環節立項專題改善,由生產主管老嚴、老姚等作為總體改善負責人,組建了30多個效率提升專項行動小組。

      作為精益生產推進團隊成員,盡管開展類似的改進早已司空見慣,但每次接到這樣具有挑戰性的任務,我們都必須先摸清正確的改善方向。因為方向不對,越努力就離成功越遠。因此,我們經過系統思考,對所有產品按產能預測的需求梳理,考慮到不同產品的特性,初步制定了“70%的地方效率翻番,30%的地方效率提升50%”的策略,并且必須在3個月內見到成效,才能支撐總目標的實現。

      蹲點研究,讓浪費無所遁形

      由于各種資源所限,三十多個項目需要分批開展,首批是攝像機產品的生產效率改善,留給攝像機效率提升的時間僅20天。但是,我們以前對攝像機產品并不熟悉,改善小組不知道這個產品的運用場景、工藝路徑是什么,由多少器件組成,更別談如何著手改善了。

      心中有數,遇事不慌。改善最重要的一環就是做好現狀的基礎數據調查,致勝的法寶則是“三現主義”——現場、現物、現實。只有找到問題,不斷挖掘出問題發生的本質,才能進行徹底改善。

      因此,從5月27日這天起,產線負責人老鄧帶領小組到生產現場全天候蹲點,了解攝像機生產線的全流程加工過程。

      從第一個工序開始,每個工序至少用60分鐘仔細觀察、鑒賞,查找冗余的作業內容。經過兩天的蹲點,發現當期發貨增長率很高,交付波動相當明顯。

      初步找到了一些改善機會點,我們協同NPI、質量、工程、物料準備等部門,對這些機會點進行了細致的分工。NPI娜娜對老化流程的變更進行研究;IE老張整體規劃現場布局;工藝小吳分析測試方案;改善專員對現場測量時間,畫出作業流程圖;MQE(物料質量工程師)分析來料結構件的不良原因;資深作業員對每項細節作業打開剖解……在改善最關鍵的階段尋找生產線的效率浪費,蹲點研究攝像機產品的37種物料、100多顆螺釘的裝配作業,對作業進行重組,讓浪費無處遁形。

      另外,完善改善績效考評機制,嚴格管理核心成員的貢獻,每日通報項目進展,這樣,一方面讓改善團隊高效地運作起來,全身心投入到找浪費、解決問題上;另一方面,讓現場員工充分認識到改善的必要性,解答大家對“提高效率意味著沒活干”的無謂擔憂,調動起大家參與改善活動的積極性。

      一周后,我們制定出攝像機產品更為詳細的動作浪費分析山積表,一個循環總作業時間為1940秒,其中完全不增值動作850秒,占比44%,主要為走動、等待、搬運、不良(含檢查)浪費;不增值但必要動作660秒,占比34%,增值動作僅為22%。從初步數據分析來看,我們總算看到實現目標的曙光。

      又挖出170多個改善機會點

      還能找到更多問題嗎?怎么能更快把產品做出來?

      團隊有個成員想到某知名快餐連鎖店的配餐,點餐后5分鐘美食就可以交付客戶。食品必須經過一系列嚴格的質量檢查,所有食品采購、產品制作、烤焙、爐溫、烹調時間等,每個步驟都非常嚴謹,操作時間按秒計算,標準化做得非常好。分店的食品質量和配料相同,并制定了各種操作規程和細節。

      與其相比,我們產品加工的本質有什么差異?實質上,不論哪種活動,無非就是準備和加工兩類動作,如果每次拿取物料都進行一丁點的改進,是否也可提升效率?為此,改善團隊再次商議,確立“節拍時間是‘魂’,標準作業是‘根’”的基本方向。

      我們隨即開始新一輪的根因分析。比如,攝像機的整機作業6個流程節點共投入生產人力15人,每天產出120個。各節點挖出的問題依然不少!預加工與主線流水作業分離,開線需提前加工部件,導致首小時產出滯后;裝配工位員工離線找料補給,走動頻繁,需周轉的加工配件10種,周轉次數多達264次;從裝配搬運至老化、老化搬運至測試,測試后搬運至包裝,形成多個斷點,來回無效走動約2400米/班次;還有包裝先離線集中取出輔料盒預配,然后補料到作業崗位裝入,也存在大量不增值的作業內容……更多“蛀蟲”源源不斷地被挖掘,竟然又被我們識別了170多個改善機會點。

      為此,我們對癥下藥制定了一系列應對方案。

      首先,聯合制造工程部門制定改善收益的分配計劃,獎勵不封頂,讓直接作業人員能獲得有形收益。其次,新模式上線前,由資深作業員小李輪流教導,消除溝通障礙,消除了彎腰、搬抬、按壓等浪費,切實減輕了作業疲勞。第三,改善小組每個人都沒閑著,和大家一起搭桌子、做盒子、移架子、貼標識……讓大家看到我們并不是“只指揮不動手”的旁觀者。最后,專門組織精益思想研討會,點對點溝通,解決有些人不適應新流程、新方法、新工具的問題。

      就這樣,在溝通順暢后,我們才正式開始改變現場作業,一起貢獻智慧,群策群力地制定可執行的解決方案。譬如:軸承用物料盒盛裝,體積小,拿取不方便,小吳想了個招,定制化上料容器,后端漏斗倒入,前端排列供料,取料時間由每次5秒降至2秒。裝配使用的射頻線,所有的線纜都放在一個盒子里,抽取時容易打結,取料不增值時間18秒,老劉利用防呆防錯的隔離原理制作簡易工裝,將線纜卡入工裝內,每次直接拿取裝配,消除了整理物料的時間……

      我們還大刀闊斧地改造產線形態,建立交接班不清線機制,制作小工裝把物料懸掛空中或滑入桌面,創造性地對通用周轉托盤補料改為管狀滑動補料,線性物料改為隔條式補料,物料擺放延伸至作業員手邊……世上無難事,只怕有心人,最終,大部分物料拿取時間降到了1秒鐘以內。

      經過一系列的精耕細作,朝著同一個方向努力,匯聚無數小改善點,使作業流程化、表單化、透明化,化雜亂為可視,直接產出提升了40%+。

      沒多花一分錢,物料準備從十幾個小時降到十分鐘

      除了生產加工環節,攝像機物料的準備及供應也遇到了一系列問題,目標達成情況簡直慘不忍睹:計劃每個小時產出25個,實際只產出13個,剛上班的一個小時、下班前最后一個小時,幾乎都沒產出,全天時間利用率僅為69%。

      我們初步分析原因是經常欠料,補料也不及時,生產物料準備長達十幾個小時。物料是任何生產活動的起點,它的管理狀況會直接影響生產正常運轉。

      為此,我們將計劃、調度、排產聯合起來,專題攻關賬實不符、轉線時間長、備料延遲等問題,嚴格遵守“物料不齊套不上線”。一方面,我們認為物料不能遠離需求地,物料供應要像家里做菜一樣,配菜、調味品、盤子就放在手邊,可以按需隨取隨用。另一方面,對物料準備廣泛收集大家的意見,輸出“來料包裝七種方案”,并制作專屬容器模型。比如,有的物料拆一次紙箱,里面10類物料要拆40個塑料袋,有的一箱物料要拆400個塑料袋(如卷紙)。通過進一步識別,發現拆紙箱時間占比25%,拆內部塑料包裝袋時間占比48%,物料存在過度包裝問題。另外,還有走動、清點、查找時間占比27%,有很大的物流浪費。“拆”本身就是不增值的作業,減少拆的次數或者不拆就被定為主要改善方向。在改善期間,生產準備項目組開始推動簡化來料包裝形式,減少拆包動作;設計專用工具,物料就近擺放,根據產線需求建立物料線邊倉。

      還有,生產現場多種產品物料混放在同一個區域,包裝和裝配物料沒有做區分,導致員工找料時間長,每找一個編碼物料需要耗時6分鐘。針對此問題,作業員們主動提出自己的現場布局優化方案,按產品管道設置物料,并將裝配/包裝物料分區域放置,定品、定量、定位,庫房送料放置到對應區域,縮短了尋找時間。最后,通過點點滴滴多達40條改善措施的落實,終于解決了供料短缺問題,將生產停線時間縮短80%。

      物料準備一頭連著生產,一頭連著供應商。只有植入“杜絕一切不創造價值的浪費”這一精益理念,才能確保這條物料鏈充滿活力。在物料配送的道路上,我們經過不斷探索,讓準備過程看得見、摸得著,將時間縮短至10分鐘以內,真正讓精益物流“活”了起來。

      物料準備分組模擬運行方案

      改善,一場痛并快樂的持續前行

      攝像機產品在效率提升攻關期,前前后后經過20多天的改善,雖然整個過程伴隨著磕磕絆絆,但最終在改善收尾時,由于改善核心成員每天奮戰十幾個小時,堅持苦干+巧干,效率實現跳躍式的突破,UPPH(人均每小時產出)從0.85提升至2.3,改善170%,圓滿完成挑戰目標。

      攝像機產品效率提升團隊在生產線合影

      其實,對我們HPS團隊來講,攝像機產品效率提升只是眾多改善事例的一個縮影,“持續性”、“突破性”、“創造性”這些字眼早已成為制造部效率提升、周期縮短、缺陷改善的傳家 寶。經過一波又一波的消除浪費,二季度結束時,33類產品實現效率翻番,其中16類產品效率提升120%+,有效支撐制造部年度效率改善目標的達成,確保了高質量、及時、具有成本競爭力的生產交付。

      精益改善,我們從未止步

      道不遠人。按部就班地做好分內之事也許的確不錯,但如果我們動點腦筋、花點時間,敢于打破現狀,從價值出發消滅浪費,品嘗改善的苦與樂,有機會欣賞到更美麗的風景,多親自動手嘗試一下又何妨?

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